效果检查6.1与目标值对比
(1)设备改进对比
对所有干燥室的加湿系统进行改进后,未发生管路堵塞现象,雾化喷头效果良好(在装窑与出窑时分别进行检查,且控制器显示值达到设定要求)。由于设备可靠性得到了保证,故系统自动调整过程得以有效的实现,与未改进加湿系统前相比,消除了因维修加湿管路造成的干燥过程中的停机时间,干燥周期得以缩短。
(2)后期处理及前段干燥周期对比方案A:通过对6个干燥过程的全程验证,执行新工艺后平均后期处理加湿至设定参数后共持续24小时,应力值均小于2(国家标准一级),验证了W-32时的工艺是可行的,总体干燥周期量化后至少缩短48-61小时(平均54.5小时)。
方案B:通过对4间干燥室共5个干燥过程的全程验证,执行新工艺后平均后期处理加湿至设定参数后共持续24小时,应力值均小于3(国家标准二级)但大于2(国家标准一级),验证了方案A优于方案B.故采用方案A。6.2取得的经济效益以每米楸木干燥费用200元计算,平均干燥周期以一个月计算:仅5-8号4间干燥室每年可直接节约干燥费用90(每室装量×200×54. 5/24/30×12×4室/年)-6 5400元。同时,由于残余应力的降低,对后期楸木产品在市场销售及用户使用过程中翘曲变形、开裂等各方面质量水平的提高起到了不易估量的间接效益。
7结语通过多个干燥过程的跟踪观测,确定本次Qc活动目标实现的可靠性,巩固成果。在日后工作中严格执行调整后的参数,并及时总结进行优化调整。在保证后期处理时间24小时以内及应力僮不大于2的前提下,缩短干燥周期,进一步提高生产效率,降低干燥成本。 开展QC活动使技术部门、质量部门、生产一线相关人员相互配合,尤其是通过对工艺调整、设备改进的切身感受,提高了相关人员尤其是生产一线人员的工作主动性和工作技能,有效地提高了楸木干燥生产的质量与效率。
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